根据膜元件厂家的建议,任何时候不允许施用石油类(如化学溶剂、凡士林、润滑油及润滑脂等)的润滑剂用于润滑 O 型密封圈、连接管、接头密封圈及浓水密封圈。允许施用的润滑剂只有硅基胶、水或丙三醇(甘油)。 20反渗透膜元件玻璃钢外皮为什么会破损 有一个 180 m3 / h 的反渗透项目,分成 3 套装置,每套装置的产水量为 60 m3 / h ,设计采用美国海德能公司的低压高脱盐率 CPA3 反渗透膜。设计回收率 75 %,每套装置采用 8 英寸 CPA3 膜元件84支,(9:5)× 6 摆列,给水含盐量 1200 mg/L,温度为 25℃,按照公司的设计软体的设计计较,在初始投运时,其系统脱盐率应该在 98% 以上,运行压力应该不高于 0.9 MPa。 在系统实际运行时,系统产水量和脱盐率均能完全到达要求,在现场对每一支压力容器的产水电导率进行了测试,测试结果表明,所有压力容器的产水电导率均合格,因而认为整套系统运行正常。在该系统运行一年后,尽管系统段间压力降也几乎没有增加,但还是决定对其进行保护性清洗,为了明确承认是不是存在可见的污染物,现场决定首先拆卸其中一套装置中的膜元件进行外观检查,但随后发现,该套装置中已经有某些膜元件的玻璃钢外皮出现了裂纹,有些膜元件的端板与膜元件的主体连接处出现裂纹甚至脱落,但并没有造成系统产水量和脱盐率的较着变化。膜生产厂家随后派出技术职员去现场了解情况,该装置尽管采用了进口的膜元件和压力容器,但在安装时并没有按照厂家的要求在膜元件与压力容器的连接处安装相应的垫片,同时系统中反渗透进口处也没有安装电动慢开门。在系统启动时,也没有进行低压冲洗排气,因而造成高压力的给水瞬间加载到膜元件上,造成了“水锤”的现象,同时由于在系统启动时,没有进行低压冲洗排气,残留的空气无法排出,被压缩在压力容器的出口端,因而在系统停运时,膜元件又被反推回来,造成了膜元件在系统内往返窜动。 根据膜元件生产厂家建议,现场重新安装电动慢开门和相应垫片,在系统启动前均进行低压冲洗,并有效排除空气,消除开造成“水锤”的条件。该系统再运行已经多年,均没有发生分裂的现象。 选加药装置当然上海龙亚水泵厂,O2l-6l557O88,6l557288。O(∩_∩)O~。龙亚加药装置——你值得拥有。
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